深圳市鹏辉制冷工程有限公司
Shenzhen penghui Refrigeration Engineering Co.,Ltd TEL:0755-27855700 15986626887 4007728400 FAX:0755-27669790
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富士康科技集团
B4 栋压缩机大修报告
深圳市鹏辉制冷工程有限公司提供
目录
一、 客户资料
二、 维修公司资料
三、 设备资料四、 维保总结
维修背景
维修过程
零件清单
维修后机组状况及建议
一、客户资料
客户名称:富士康科技集团
地址:深圳市龙华东环二路联 系 人:王 权
电话:-
二、维修公司资料
维修单位:深圳市鹏辉制冷工程有限公司 地址:深圳市宝安区流塘路 322 号C-18 电话:400-7728-100真:0755-27669790
项目负责人:李剑昌
服务工程师:徐丁伟 ,薛君荣、黎庆翻、臧伟报告制作者:覃小姐
三、设 料
机组编号 | 机 组 型 号 | 机 组 系 列 号 | 机组类型 |
1 号主机 | YSDYCZS45CGE | 50610E92515261 | 约克中央空调机组 |
2 号主机 | YSDYCZS45CGE | 50610E92515262 | 约克中央空调机组 |
三、客户资料
富士康科技集团是专业从事计算机、通讯、消费性电子等 3C 产品研发制造,广泛涉足数位内容、汽车零组件、通路、云运算服务及新能源、新材料开发应用的高新科技企业。
凭借前瞻决策、扎根科技和专业制造,自 1974 年在台湾肇基, 1988 年投资中国大陆以来,富士康迅速发展壮大, 拥有百余万员工及全球顶尖客户群,是全球最大的电子产业科技制造服务商。2015 年进出口总额占中国大陆进出口总额的 3.7%; 2015 年位居《财
富》全球 500 强第 31 位。
四、维修总结
项目维修背景
本机组已运行了 51132 小时,按约克冷冻设备保养要求,约 50000 小时,需要对压缩机轴承部件做一次预防性检修;因此为确保机组能够稳定运行,与客户进行专业的意见交流,决定对机组进行预防大修.
维修过程
2013 年 9 月 6 日起将机组电源断开,锁定,挂好警示牌.在待修机组周围拉起围栏, 将冷媒回收到钢瓶中,放出冷冻油,同时将拆下固定电机螺丝,将电机吊离机组。
拆下压缩机固定螺丝,将压缩机吊离机组,放置到托盘上,运送到维修
车间;将机组吸排气端压缩机涡壳用薄膜进行密封处理,以防杂物和水汽进入机组系统中
拆解压缩机前,对压缩机以下部件间隙进行检测,结果如下: 叶轮大径跳动值: 1MIL
叶轮小径跳动值: 1.2MIL 高速轴向窜动值: 13.5MIL
低速轴向窜动值: 12MIL
叶轮小径跳动值: 1.2MIL
叶轮大径跳动值: 1MIL
高速轴向窜动值: 13.5MIL
低速轴向窜动值: 12MIL
将压缩机低速轴固定,松开固定叶轮的螺丝,取下叶轮。
将压缩机拆开,在拆的过程中,检测低速及高速止推圈跳动值分别为:1.2MIL 和 0MIL.观察各部件,
高速止推块跳动值为:0MIL
在将压缩机进行全部拆缷中,发其低速轴承与止推块有严重的磨损, 高速轴承也有磨损的痕迹
将压缩机内腔及各部件清洗干净,根据检查的情况,更换前端及后端高速轴承,前端及后端低速轴承,低速与高速止推圈以及各密封圈。
在装配过程中,检测低速及高速止推圈的跳动值,均为 0.2MIL。
装好压缩机好后,转动叶轮,叶轮能灵活转动,检测间隙,均正常, 叶轮大径跳动值:1MIL
叶轮小径跳动值:0.8MIL
高速轴轴向窜动值:13.5MIS 低速轴轴向窜动值:12MILS
叶轮叶轮大径跳动值:1MIL
低速止推块的测量值为 0.2MIL 小径跳动值:0.8MIL
更换新轴封,用油泵向压缩机轴封注入新油,进行润滑和密封轴封。
10)将压缩机安装到机组上,连接好拆开的管道,更换干燥过滤器,油过滤器,检查线路及各部件.
拆下蒸发器及冷凝器端盖进行处理。
拆下油泵检查,发现油泵齿轮及油槽端盖与齿轮相接触的部位,有明显的磨损,根据这种情况,将油槽端盖磨损的部位打磨平整,更换油泵,将冷冻油加入到油槽。
对主机蒸发器及冷凝器分别进行湍流探伤检测。
电机安装好以后,空转电机,确认转向正确,检测电机轴与压缩机的同心度,水平公差为 5MILS,端面公差为 1.5MILS,正常。
抽真空,真空度为 3mm 汞柱,保真空,正常. 2013 年 9 月 25 日,将其回收的全部冷媒重新进行充注, 9 月 26 日重新更换新的水流开关, 机组运行正常.
维修使用的配件清单
序号 | 名称 | 零件编号 | 单位 | 数量 |
1 | O RING Kit FOR YDHG-73DD | 464-50725-000 | Pcs | 1 |
2 | 回油管压机端 O | 028-12597-000 | Pcs | 1 |
3 | 回油管压机端 1 | 028-12961-003 | Pcs | 2 |
4 | 供油管 O 圈 | 028-12961-015 | Pcs | 4 |
5 | 供油管 O 圈 2 | 028-12961-006 | Pcs | 2 |
6 | 油平衡管O 圈 | 028-12961-016 | Pcs | 2 |
7 | 油平衡管O 圈 | 028-12961-008 | Pcs | 2 |
8 | 高压气管O 圈 | 028-12961-012 | Pcs | 2 |
9 | 油过滤器O 圈 | 026W32000-001 | Pcs | 4 |
10 | 高速前轴承 | 064-50618-000 | Pcs | 1 |
11 | 高速后轴承 | 064-50619-000 | Pcs | 1 |
12 | 低速前轴承 | 064-50620-000 | Pcs | 1 |
13 | 低速后轴承 | 064-50621-000 | Pcs | 1 |
14 | 低速止推圈 | 064-47770-000 | Pcs | 1 |
16 | 高速止推圈 | 064-47904-000 | Pcs | 1 |
17 | 轴封套件 | 029-22428-001 | Pcs | 1 |
18 | 回油引射板块 | Pcs | 1 | |
19 | 垫片(条形水室) | 028W03242-000 | Pcs | 25 |
20 | 垫片(槽型水室) | 028W09951-000 | Pcs | 11 |
21 | 油过滤器芯 | 026-32831-000 | Pcs | 1 |
22 | 冷媒干燥过滤器 | 026-13508-000 | Pcs | 1 |
23 | YORK“K”油(5 加仑/桶) | 011-00533-000 | Pcs | 4 |
维修后主机运行数据和检查情况
项目 | 实测值 | 范围 | 项目 | 实测值 | 范围 | ||
马达 / 压缩机 | 电压(V) | 6400 | 运行时间 | 61132 | |||
电流 | 启动次数 | 376 | |||||
负荷(%)/FLA(%) | 60% | 电流设定(%) | 95 | ||||
油位 | 3/4 | 冷水温度设定(℃) | |||||
油温(℃) | 51.6 | 油压差/油滤网压差(KPa) | |||||
排气温度(℃) | 45.5 | 控制中心输入电压 | |||||
蒸发器 | 蒸发压力(KPa) | 223.4 | 冷凝器 | 冷凝压力(KPa) | 654.4 | ||
蒸发器饱和温度(℃) | 冷凝器饱和温度(℃) | 29.3 | |||||
冷冻水出水温度(℃) | 冷却水出水温度(℃) | 28.8 | |||||
冷冻水进水温度(℃) | 冷却水进水温度(℃) | 25.6 | |||||
冷冻水出水压力(MPa) | 冷却水出水压力(MPa) | ||||||
冷冻水进水压力(MPa) | 冷却水进水压力(MPa) |
维修后机组运行状况总结及建议
压缩机方面:
在对压缩机进行维修的过程中,发现其低速止推块有严重磨损,高速轴承也有磨损的现象,对其机组的旧油的颜色进行观察,颜色有偏深。
建议:
按设备保养规范,需要专业的技术人员定期对压缩机震动进行测试,定期检测冷冻油质和检测油压,每年定期检测和更换油过滤器,及对机组进行定期的密封性检查。确保机组处在最佳的运行状态。
蒸发器和冷凝器:
由于机组的蒸发器与冷凝器已经进行涡流探伤,铜管的损伤情况有另一报告进行详细描叙3)机组维修后运行情况良好,各项运行参数正常
深圳市鹏辉制冷工程有限公司
2013 年 9 月 29 日